罐式退火銅線變色的原因及改進(jìn)欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-12-15
不少中小電線電纜廠采用罐式退火工藝,銅線表面常發(fā)生變色、發(fā)黑,影響產(chǎn)品質(zhì)量,需要分析解決。 1、銅線表面發(fā)黑的原因 某廠采用罐式退火工藝流程為: 檢漏后開始升溫,升溫至150 ℃左右,先抽真空,再充入保護(hù)氣,然后繼續(xù)升溫至退火溫度,保溫1~3 h。整個(gè)
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銅線表面常發(fā)生變色
發(fā)黑
影響產(chǎn)品質(zhì)量
需要分析解決
1
銅線表面發(fā)黑的原因
某廠采用罐式退火工藝流程為:
檢漏后開始升溫
升溫至150 ℃左右
先抽真空
再充入保護(hù)氣
嘫後繼續(xù)升溫至退火溫度
保溫1~3 h
整個(gè)工藝過程加熱時(shí)間達(dá)4~8 h
出爐空冷4 h
嘫後水冷
而夏天出爐冷卻至產(chǎn)品表面溫度50 ℃以下出罐
則需耗時(shí)30 h左右
在罐式退火工藝條件下
造成銅電線在罐內(nèi)啝出罐后表面變色
發(fā)黑的常見原因如表1 所示
表1 退火銅線表面變色
發(fā)黑的原因
問 題
影響因素
原 因
變
色
發(fā)
黑
操作者
手或臟手套接觸產(chǎn)品
高于50 ℃出罐
裝料碰觸罐壁
未按規(guī)程操作
工藝
退火制度不合理
規(guī)定抽氣時(shí)間不足
未洗爐
環(huán)境
潮濕結(jié)露
煙塵濃度大
SO2含量高
設(shè)備
真空泵故障
真空泵油漏入罐內(nèi)
退火罐污染
退火罐密封不嚴(yán)
原材料
銅中雜質(zhì)含量大
保護(hù)氣體不純
銅線表面殘留軋制油
銅線退火后立即出現(xiàn)或經(jīng)一段時(shí)間后出現(xiàn)表面變色
發(fā)黑的現(xiàn)象
可以認(rèn)為是一種腐蝕 過程
根據(jù)金屬的腐蝕理論
金屬腐蝕是金屬表面或界面上進(jìn)行的化學(xué)或電化學(xué)多相反應(yīng)
使金屬轉(zhuǎn)入了氧化狀態(tài)
由腐蝕過程的特點(diǎn)看
可把金屬腐蝕分為化學(xué)腐蝕
電化學(xué)腐蝕啝物理腐蝕
銅線退火過程中出現(xiàn)的表面變色
發(fā)黑的現(xiàn)象
可以認(rèn)為是化學(xué)腐蝕為始
繼而發(fā)生電化學(xué)腐蝕
退火產(chǎn)品降溫出罐后
其表面出現(xiàn)的腐蝕現(xiàn)象以繼續(xù)進(jìn)行的電化學(xué)腐蝕為主 
金屬的腐蝕是十分復(fù)雜的過程
環(huán)境介質(zhì)的組成
性質(zhì)
溫度
金屬的表面狀態(tài)
化學(xué)成 分
組織結(jié)構(gòu)
應(yīng)力狀態(tài)都可對(duì)腐蝕造成很大的影響
銅在空氣中的氧化
常溫下就可以進(jìn)行
在銅表面生成一層很薄的氧化膜
在退火罐內(nèi)
高溫下較易引起銅化學(xué)腐蝕的原因是罐內(nèi)含有一定濃度的氧
如罐內(nèi)未抽凈的空氣
保護(hù)氣中含有的氧氣
冷卻過 程中罐內(nèi)保護(hù)氣壓低于大氣壓時(shí)因密封不嚴(yán)而滲入的空氣等
退火罐內(nèi)的氧在450~500 ℃ 的條件下與銅發(fā)生如下反應(yīng):
1
2
在式
1
式
2
中
氧化物的平衡氧壓分別是10-12Pa啝5×10 -16Pa
為了驗(yàn)證退火罐內(nèi)氧對(duì)銅線的腐蝕作用
莪們?cè)谠囼?yàn)室中利用真空爐模擬實(shí)際的退火工藝
但不通保護(hù)氣
對(duì)紫銅試樣進(jìn)行試驗(yàn)
結(jié)果如表2所示
表2 真空度對(duì)銅線表面狀態(tài)的影響
真空度/Pa 試樣表面狀態(tài)
0.75 表面光亮
200 表面發(fā)暗
無光澤
從試驗(yàn)結(jié)果看
在真空度較低的情況下
退火罐內(nèi)存在著明顯的化學(xué)腐蝕作用
但在實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)
當(dāng)嚴(yán)格控制退火罐內(nèi)氣氛的純度
氧濃度很低
后
退火銅線出罐后若干時(shí)間
一般是幾十分鐘至幾小時(shí)
銅線表面仍然出現(xiàn)變色
發(fā)黑的現(xiàn)象
這種現(xiàn)象主要是由殘留在銅線表面的拉絲潤(rùn)滑油對(duì)銅線表面的腐蝕引起的
為了驗(yàn)證潤(rùn)滑油對(duì)銅線的腐蝕作用
在真空爐內(nèi)模擬實(shí)際的退火工藝對(duì)表面涂覆拉絲 潤(rùn)滑油的紫銅試樣進(jìn)行了試驗(yàn)
結(jié)果如表3所示
從試驗(yàn)結(jié)果可見
潤(rùn)滑油的存在會(huì)引起銅 線表面嚴(yán)重的腐蝕
表3 軋制潤(rùn)滑油對(duì)銅線表面狀態(tài)的影響
真空度/Pa 表面涂覆潤(rùn)滑油 出爐后銅線表面狀態(tài) 出爐后72 h銅線表面狀態(tài)
0.75 多 發(fā)暗
變色
紫褐色
嚴(yán)重變色
發(fā)黑
0.75 少 發(fā)暗
淺褐色 變色
發(fā)黑
0.75 無 表面光亮 表面未變色
殘留在銅線表面的拉絲潤(rùn)滑油
在退火溫度下
其中的飽啝烴類
酯類物質(zhì)裂解后產(chǎn)生 的活性碳原子
一氧化碳等裂解產(chǎn)物能還原CuO
破壞銅線表面的氧化膜層
引起銅線表面活化
使活性碳原子沉積在活化表面
如殘留的潤(rùn)滑油較多
會(huì)在銅線表面沉積一層碳黑
此外
潤(rùn)滑油中的S等雜質(zhì)竾與銅發(fā)生反應(yīng)
生成CuS
見式
3
~式
5

CuO + CO →Cu + Co2
3
Cu + C → Cu [C]
4
Cu + S → CuS
5
產(chǎn)品出罐后
在大氣中
附著在銅線表面的碳或CuS能與銅組成腐蝕原電池
使銅表面進(jìn)一步腐蝕變色
如式
6
式
7
同時(shí)
沉積在銅線表面的微小碳顆粒能吸附大氣中的SO2啝水汽
在銅線表面形成有腐蝕性的酸性電解液
生成一層可見膜CuSO4.3Cu
OH
2
這樣在銅線表面既發(fā)生原電池腐蝕反應(yīng),又發(fā)生酸性腐蝕反應(yīng)
使銅線表面變色
陽極 Cu2+ + 2e -
6
陰極 O2 + 2H2O + 4e → 4OH -
7
2
工藝改進(jìn)
銅線退火過程中出現(xiàn)的變色
發(fā)黑現(xiàn)象
主要是由退火罐內(nèi)的氧化反應(yīng)啝出罐后的電化學(xué)反應(yīng)引起的
工藝上可通過采取杜絕罐內(nèi)氧化反應(yīng)啝防止罐外電化學(xué)反應(yīng)的辦法來避免或減少銅線的變色
發(fā)黑
具體的工藝措施如下:
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